地面翻罐笼的气动控制自动化改造
兖州矿业(集团)公司北宿煤矿实现了地面翻罐笼气动控制的自动化,减少了人为操作的随意性,提高了翻罐笼运转的安全高效性,有助于实现矿山数字化.
该矿的地面翻罐笼系统由翻罐笼、外阻车器、内阻车器、制动档4个部分构成.正常情况下,翻罐笼每翻1辆矿车都要对翻罐笼的外阻车器、内阻车器、制动挡各开关1次,而且必须按照程序操作,否则翻车工作就无法正常运行.(1)翻罐笼系统原先存在的问题.①操作程序复杂,顺序要求严格,运转效率低.②一般职工不能够进行操作,对操作人员技术素质要求高.③安全可靠性差,人为操作失误的可能性比较大.④由于出现操作失误而对设备设施的损坏比较多,增加了日常的维护工作量.(2)对翻罐笼系统进行气动控制优化改造.
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U29;TD6
2014-11-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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