10.3969/j.issn.1672-545X.2016.05.078
面向码垛机器人的倒包汇集输送系统的设计与改进
根据码垛机器人的工作需要,采用西门子S7-200系列PLC作为核心控制器,利用梯形图语言和基本指令,实现对9个传送带和两个倒包器的自动控制功能,并在此基础上进行改进,增加了变频器、触摸屏操作界面,使得系统更加稳定可靠.经过试验,所开发的倒包汇集输送系统基本可行.
传送带、PLC、倒包器、码垛机器人
TP393(计算技术、计算机技术)
广西科学研究与技术开发计划桂科重1598003-4
2016-08-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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