基于现场试井数据和岩心驱替试验的采油初期渗透率演化规律
油气开采过程中渗透率预测是一个非常重要的问题.由于油气储量衰竭导致渗透率降低,储层压力下降(有效压力增加),导致油气生产时间增加.对有效压力导致渗透率降低的问题进行了大量研究,主要是通过各种方法建立渗透率模型,如岩心驱替试验和现场试井.前期研究结果表明,渗透率对有效压力具有幂律或指数依赖性,然而,预测渗透率的困难在于滞后现象,其原因尚不完全清楚.一些学者利用储层力学模型模拟渗透率以及解释滞后的原因,但该模型在油气生产初期有效压力波动较小时并不适用.在这项工作中,分析Perm地区北部一个油田的试井数据得出:生产初期的储层渗透率很大程度上取决于流体产出量.基于陆相储层的试井数据,得到一个描述采油初期渗透率变化的模型.为验证该模型,根据专门开发的程序对陆相储层样品进行岩心驱替试验.岩心驱替结果表明,从试井数据中获得的模型具有高收敛性.利用计算机断层扫描(computed tomography,简称CT)和扫描电镜(scanning electron microscope,简称SEM)研究岩心孔隙的属性和结构,发现天然胶体的迁移是生产初期低黏土岩石渗透率下降的主要原因.
渗透率、渗透率滞后、胶体迁移、岩心驱替、多孔介质
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TU451(土力学、地基基础工程)
俄罗斯科学基金No.19-79-10034
2023-05-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共9页
834-842