10.3969/j.issn.1000-4092.2004.04.018
孤岛中一区注聚井二氧化氯解堵技术
胜利孤岛油田中一区一部分注聚井地层堵塞严重,常规酸化解堵效果不好,为此开发了二氧化氯解堵技术.室内实验结果表明:1%CMC和0.5%HPAM溶液与等体积0.4%ClO2溶液的混合液在60℃放置3小时后,粘度较空白混合液下降95%和87%;HPAM/Cr3+强凝胶在0.4%ClO2溶液中于80℃放置12 h后解体,产生少量絮状沉淀;ClO2在加量30~200 mg/L时在30~90 min内基本上杀灭全部SRB菌(初始菌数2.5×104~≥1.1×108 个/mL),在加量5~100 mg/L时在5~60 min内基本上杀灭全部TGB菌(初始菌数≥1.1×107 个/mL);0.2%~0.8%ClO2溶液对FeS的溶蚀率为16.8%~23.1%,远高于15%盐酸液的5.3%;常温下ClO2对N80钢的腐蚀率符合现场施工要求.在4口注聚后恢复注水的井实施0.4%ClO2解堵,使平均注水压力由13.3 MPa降至10.1 MPa,注水量达到配注量,有效期79~325天,平均192天;10口对应采油井原油增产,其中7口油井增产显著,有效期107~301天,平均178.4天.表5参2.
二氧化氯(ClO2)、解堵液、注聚水井、储层解堵、降压增注、胜利孤岛油田
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TE358+.5:TE39:TE357.46(油气田开发与开采)
2005-06-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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