10.3863/j.issn.1674-5086.2009.05.027
海洋水合物钻井用甲酸盐钻井液体系研究
通过实验测试,对甲酸盐钻井液体系的低温稳定性、水合物抑制剂对体系的影响以及钻井液体系的水合物抑制性进行了初步评价.结果表明,以海水+3.0%HCOONa+3.0%SK-2+0.2%KPAM+0.1%LV-PAC+2.0%SMP-2+0.3%改性淀粉为基本体系(基液)的甲酸盐钻井液低温(-5~20℃)稳定性比较好,热力学抑制剂NaCl和KCl对体系流变性能没有太大影响,而动力学抑制剂PVP(K30)虽然加量很少,但对体系黏度和切力影响比较大.甲酸盐钻井液如果不添加水合物抑制剂,在水深超过1400m后,混入大量天然气,会很容易形成水合物.低剂量的动力学抑制剂PVP(K30)能有效提高甲酸盐钻井液的水合物抑制性,其加量在0.5%左右较为合适.因此,添加较高含量无机盐和较低含量动力学抑制剂的甲酸盐钻井液体系可以较好地满足水合物钻井需求.
天然气水合物、钻井液、甲酸盐、低温、抑制剂
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TE254(钻井工程)
国家863计划课题2006AA09Z316;国家自然科学基金项目50704028.本文受中国地质大学武汉优秀青年教师资助计划项目CUGQNL0623,CUGQNL0725
2009-12-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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