10.3969/j.issn.1003-8620.2018.06.005
HRB400钢Ti微合金化和轧后冷却工艺优化的生产实践
HRB400钢(/%:0.21 ~0.25C,0.35~0.60Si,1.30~ 1.55Mn,≤0.045P,≤0.045S)Φ14 mm钢材的生产工艺为100 t BOF-吹氩-150 mm×150 mm坯连铸-轧制.为解决因提高HRB400钢屈服强度并减少因C、Mn元素过高导致的钢材冷弯开裂现象,采用添加氮化钛合金进行Ti微合金化和优化控轧控冷的工艺试验.结果表明,当钢中Mn和Si含量(/%)分别降低0.35和0.10,添加0.007% Ti(试验2)或控制钢筋上冷床温度670~690℃,成品钢筋强度均能达到460 MPa的试验目标值;而在采用Ti微合金化和优化的冷却工艺(上冷床钢筋温度670~710℃,/%:0.22C,0.34Si,1.00Mn,0.007Ti,试验3)试验钢的平均屈服强度Rel达到485 MPa,原工艺(上冷床温度690 ~730℃,/%:0.22C,0.43Si,1.37Mn)的平均屈服强度Rel仅为435 MPa.
HRB400钢、钛微合金化、控轧控冷、工艺优化
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弹簧钢中大尺寸镁铝尖晶石夹杂形成机理及控制措施研究项目G201603
2018-12-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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