10.3969/j.issn.1003-8620.2017.05.005
压力容器钢板探伤不合格原因分析及工艺优化
试验12MnNiVR压力容器钢板(/%:≤0.15C,0.15 ~0.40Si,1.20 ~ 1.60Mo,≤0.008P,≤0.018S,0.15 ~0.40Ni,≤0.30Cu,0.02~0.06V)的生产工艺为KR铁水脱硫-90 t BOF-RH-210~ 300 mm板坯连铸-轧制成20~ 30 mm钢板,用扫描电镜分析了容器钢板,研究12MnNiVR容器钢RH精炼和连铸过程钢液全氧含量、夹杂物数量、粒径分布、形貌和组成.结果表明,Al2O3夹杂物经轧制发展形成线状缺陷是钢板探伤不合格主要原因;RH精炼过程钢水偏低,吹氧量高和连铸过程钢液二次氧化易造成Al2 O3夹杂物超标;通过控制BOF出钢温度1 650℃,RH前钢水温度≥1 610℃,减少RH精炼过程升温吹氧量,RH循环时间≥10 min,加强保护浇铸等工艺措施,容器钢板探伤合格率由96.85%提高到99.07%.
12MnNiVR容器钢板、探伤不合格、Al2O3夹杂、RH精炼、保护浇铸
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TG3;TF7
2017-10-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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