10.3969/j.issn.1003-8620.2015.04.009
降低工模具钢电渣重熔钢锭顶部缩孔缺陷的工艺实践
通过控制结晶器进水温度40℃,出水68℃;计算机自动补缩模型控制;自动补缩结束时,90 s内完成自耗电极至石墨电极切换,53 V,3000A通电熔炼3~5 min,再切换成自耗电极,50 V,4 000 A,通电6 min等工艺措施,使电渣重熔钢锭顶部缩孔缺陷深度由100 mm降低至30 mm.生产实践表明,补缩工艺操作简单易行,优化工艺生产的工具钢9Cr2Mo,Φ280 mm×1 000 mm,480 kg电渣钢锭210支;热作模具钢H13,420 mm×1 400 mm,1 500 kg电渣钢锭60支,没有再出现因钢锭顶部缺陷而造成锻造坯料报废,钢锭成材率显著提高.
电渣重熔、工模具钢、顶部缩孔缺陷、补缩工艺
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TF7;TG3
2015-08-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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