10.12055/gaskk.issn.1673-3177.2019.03.017
四川盆地长宁地区长水平段页岩气井钻井可行性分析
借鉴于美国长水平段页岩井实践,目前我国川南长宁地区页岩气丛式井就水平段延长进行尝试.基于长宁地区已完钻1 800~2000m水平段长页岩气井的实钻情况,通过模拟分析工区长水平段试验井CNH24-5井与N201H1-10井在钻进及下套管过程中的施工难易程度与管串摩阻,展开井身结构与井眼轨迹方案比选以完成钻井可行性研究.研究结果表明:技术套管下深层位由目前韩家店组顶部加深至龙马溪组顶部或A靶,其模拟管串摩阻虽有所改善但并未如期大幅降低,而同时施工难度较大;“双二维”井眼轨迹模式较之传统“底部集中增斜扭方位”轨迹而言,其设计完钻井深更浅、最大狗腿度更小、各工况最大模拟管串摩阻更小.结论 认为,在维持技术套管下至韩家店组顶部以及采用“双二维”井眼轨迹模式的条件下,实施长宁地区2500~3 000m长水平段页岩气井钻井作业可期.相关结论可为长水平段页岩气井工程设计及施工提供借鉴与参考.
长宁地区、长水平段、页岩气井、钻井可行性、井身结构、井眼轨迹、摩阻
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国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”下属项目“长宁—威远页岩气开发示范工程”2016ZX05062;中国石油西南油气田分公司科研计划项目“长宁地区大于2500米长水平段页岩气井钻完井技术研究”20170302-04
2019-11-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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