10.3787/j.issn.1000-0976.2017.07.006
页岩气水平井套管变形影响段分段压裂工艺研究及现场试验
页岩气水平井压裂多采用泵送桥塞分段压裂工艺,如遇套管变形则桥塞不能泵送至设计位置,将导致变形段以下未改造井段不能按照设计方案进行改造.四川盆地长宁、威远区块页岩气水平井压裂约有30%的井都发生了不同程度的套管变形.早期对于发生套管变形后不能改造的井段一般就放弃了施工,造成页岩气井控资源量不能有效动用,对压裂效果也产生了较大的影响.页岩气水平井压裂套管变形机理复杂、影响因素多、变形时机难以预测,探寻套管变形影响段的分段改造工艺尤为重要.为此,针对套管变形井试验了缝内砂塞分段压裂和暂堵球分段压裂工艺:①缝内砂塞分段压裂采用单段射孔、单段压裂方式施工:②暂堵球分段压裂采用一次射孔,连续压裂投球分段方式施工.并在此基础上对比了上述两种工艺的优缺点,开展了现场试验.现场施工过程中的压力响应、邻井压力监测、微地震监测等数据均表明:上述两种工艺均成功地实现了对套变影响段的有效改造,实现了页岩气井控储量的有效动用,确保了压裂效果.
页岩气、水平井、套管变形、分段压裂、砂塞分段压裂、暂堵球分段压裂、现场试验、四川盆地、长宁、威远区块
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TE1;TE3
国家重点基础研究发展计划973计划项目“南方海相典型区块页岩气开发理论与技术适应性研究”2013CB228006
2017-08-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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