10.3787/j.issn.1000-0976.2015.12.008
天然气井的绒囊流体活塞修井技术
低压气井修井中的压井作业需要平衡地层压力,以防止天然气溢出引发井控安全问题.为此,引入绒囊流体作为压井液,室内评价研究结果表明:绒囊流体密度在0.5~1.5 g/cm3,低剪切速率下的黏度达到7 850 000 mPa·s,性能可控,在井筒内胶结形成无固相、结构强度较高类似活塞的封堵段塞.修井时,通过注入不同密度和液量的绒囊流体建立不同的液柱压力,流体以低剪切速率下高结构强度控制天然气从活塞内部突破,阻止天然气从井筒内上升至地面,隔开井筒中天然气与地面的通道;作业中园地层压力变化或者起下管柱,流体可以像活塞一样整体上下浮动.作业后,同常规作业一样气举清理井筒内流体即可恢复生产.中国西北地区某天然气田地层压力系数下降到0.60~0.82,在该区进行了绒囊流体全井充满和绒囊流体活塞修井作业各3口井,作业时间分别为7d、3d,取得了较好的技术效果.该项技术为低压天然气井修井提供了一条新的途径.
天然气井、低压、修井、漏失、安全、储集层、伤害、绒囊流体、活塞
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TE2;TE3
国家自然科学基金创新研究群体项目51221003;国家科技重大专项"鄂尔多斯盆地石炭-二叠系煤层气开发示范工程"2011ZX05062
2016-01-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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