10.3787/j.issn.1000-0976.2014.07.017
子洲气田西干线积液量计算及药剂排液工艺技术
中国石油长庆油田子洲气田公司西干线积液导致管输效率低、能耗高、管网节点压力高,目前采取的频繁清管措施,不但影响正常供气,还存在着卡球、憋压等风险,给安全生产带来了极大的隐患.为此,根据实际管线路由以及气液两相流理论,建立了适用于该气田支干线的积液量计算数学模型,利用实际生产数据、清管参数进行模型的拟合和修正,得到西干线积液量与集气量、集气压差的实用关系式.同时根据该气田管线积液高含醇(体积分数为35%)、高含凝析油(体积分数为42%)的特点,研制开发了高抗醇、高抗油管道泡排剂UT-14,并进行了药剂排液试验.结果表明:试验前后管道进出口压差最多降低0.22 MPa,排液效率超过33%,证实西干线积液实用公式的正确性和药剂排液在复杂地表下集气管线的适用性,可作为目前清管工艺的替代工艺,以确保集气管线的连续、安全生产.该成果对提高起伏管线集输效率、降低集输能耗和清管风险具有重要意义.
鄂尔多斯盆地、子洲气田、西干线、管道积液、药剂排液、数学模型、清管、压力
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TN9;TN7
中国石油天然气集团公司科技项目“长庆气田稳产及提高采收率技术研究”1302-1-3
2014-09-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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