四川盆地长宁页岩气区块套管变形井施工参数优化分析
为解决四川盆地长宁页岩气区块的套管变形问题,进行了套管变形井施工参数优化分析.基于统计数据,对该区块施工参数优化现状进行了分析;基于三维地震、测井资料及测试数据,建立了该区块H平台裂缝和地应力模型;基于摩尔–库仑临界应力和物质守恒准则,进行了水力压裂数值模拟;根据滑动风险的分类,分析了压裂施工参数和裂缝带激活的关系.由统计分析可知:只采取减液量措施,裂缝带套管变形比例为21.7%;只采取减排量措施,裂缝带套管变形比例为8.1%.通过压裂模拟可知:对于高滑动风险断层,当液量减小20%时,断层激活长度和裂缝激活数分别减小17%和26%,当排量减小20%时,断层激活长度和裂缝激活数分别减小3%和6%;对于中滑动风险断层,当液量减小20%时,断层激活长度和裂缝激活数分别减小22%和30%,当排量减小20%时,断层激活长度和裂缝激活数分别减小43%和60%.研究结果表明,"高滑动风险断层减液量,中滑动风险断层减排量"的压裂施工参数优化建议,可供现场解决套管变形问题时参考.
页岩气、套管变形、水力压裂、断层激活、施工参数优化、长宁区块、四川盆地
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TE357.1(油气田开发与开采)
中国石油天然气股份有限公司重大技术现场试验项目"页岩气水平井套变防范与治理技术攻关"编号:2019F-3105
2021-03-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
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