10.3969/j.issn.1673-5285.2023.01.019
姬塬油田W区延10油藏微球调驱矿场试验
W区延10底水油藏于2017年开始水驱动用程度大幅度下降,只有38.0%,受重力影响,吸水段逐渐下移,受地层平面非均质性和层间非均质性强、前期注入强度和采液强度大的影响,底水过早锥进导致油井见水,甚至见注入水发生水淹,常规堵水调剖措施无法完成地层深部地带封堵.为延缓注入水沿大孔道和微裂缝等地层深部高渗通道突进,提高注入水的波及体积,改善吸水剖面,W区延10油藏于2021年1月开展纳米微球深部调驱矿场试验.试验结果表明,2021年1月~9月注入微球(100 nm)后,纳米微球乳液更多地发挥表面活性剂的洗油作用,微球粒径与地层孔喉不配伍,深入地层后无法有效封堵高渗通道,注入压力下降,采出液含水率下降,2021年9月调驱井组日产液量为62.4 t,日产油量为30.9 t,综合含水率为50.5%.2021年9月开始注入微凝胶,并在11月将微球粒径调整为300 nm,近井地带得到有效封堵,注入排量和注入压力提高,日产液量和日产油量提高,综合含水率保持稳定,2021年12月调驱井组日产液量为64.9 t,日产油量为31.6 t,综合含水率为51.3%.
底水油藏、微球、微凝胶、深部调驱
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TE357.46(油气田开发与开采)
2023-04-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
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