10.3969/j.issn.1673-5285.2022.08.003
强度变化模型在下套管遇阻原因分析中的应用
以渤海油田一口大斜度深井在东二下段凝灰岩下套管遇阻,被迫就地固井的复杂情况为例,通过对施工细节、遇阻井段岩性、井眼轨迹、钻井液性能的逐一分析,确定了钻井液密度低是造成下套管遇阻的原因.依托常规井壁稳定模型计算的坍塌压力最高仅为1.40 g/cm3,与实际钻井密度调整至1.45 g/cm3仍不能平衡地层的实际情况相差较大.在分析凝灰岩特性的基础上,建立了随时间变化的井壁稳定强度变化模型,计算出钻井时间为10 d时,坍塌压力可达到1.47 g/cm3,与钻井实际相吻合.为该区域解决凝灰岩地层坍塌、下套管遇阻等复杂情况提供了密度依据.研究成果也对区域内钻井解决相关复杂情况具有重要意义.
凝灰岩、下套管遇阻、钻井液密度、坍塌压力、强度变化模型
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TE256.2(钻井工程)
中海石油中国有限公司深圳分公司重大科技专项"南海东部油田上产万吨关键技术研究"YXKY-2019-ZJ-03;HFKJ-GJ2018-17
2022-09-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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