提高卷板用连铸板坯清洁度的措施
日本川崎公司提高卷板用连铸板坯清洁度的措施是: (1)铁水预处理。在高炉出铁沟进行脱硅,在鱼雷型铁水罐内扒除脱硅渣后进行脱磷,然后再进行脱硫。铁水[P]从0.15%降到0.02%~0.05%,转炉钢水受磷污染的可能减少。 (2)控制炉渣成分最佳化。由于铁水经过预处理,进入转炉的有害元素减少,特别是磷减少后,从渣中向钢水回磷的可能性减少,所以能用铝粉对炉渣进行还原处理,使作为污染源的氧大幅度降低,钢水清洁度相应提高。 (3)在RH装置中导入顶部吹氧机能,既可以进行脱碳,又可以提供热量补偿温降,于是相应地减轻转炉脱碳和升温的负担,减少转炉精炼时钢水的过氧化,最终使板坯表面缺陷大幅度减少。 (4)经过修补的中间包用1500℃高温氮气流加热保温,避免中间包内残留钢水被氧化生成FeO,减少开浇初期板坯被污染。与用燃料在中间包内直接燃烧加热相比较,用1500℃氮气流加热使成品卷板的表面缺陷指数降低82%。 (5)控制结晶器内钢水流动速度。把上、下两对电磁铁安装在结晶器侧壁,沿结晶器一侧产生均匀的磁场,上部一对电磁铁的作用是使弯月面处钢水的流动速度及波动减少,从而防止保护渣卷入铸坯中;下部一对电磁铁的作用是使指向内部的钢水流速降低,从而使进入铸坯内部的夹杂物减少。对钢水流速控制后,冷轧卷板的表面质量指数减小50%,特别是当拉速达到2.0m/min以上时,表面质量大幅度改善。 岑永权摘译自《川崎制铁技报》2000,32(1):60~64
卷板、连铸板坯、钢水清洁度、中间包、结晶器、电磁铁、转炉精炼、铁水预处理、流动速度、表面质量、表面缺陷、污染、水流速、控制、加热、高炉出铁沟、转炉钢水、铸坯、质量指数、有害元素
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TF7;TG3
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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