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10.3969/j.issn.1001-0599.2001.03.020

步进式加热炉双线干油集中润滑系统的改进

引用
@@一、原系统存在的问题   酒钢高速线材厂200m2步进式加热炉的步进机构由步进梁、框架底座、托辊升降机构、升降缸和平移缸四部分组成。其中,托辊升降机构由两个主动曲拐、托辊及同步轴,通过连杆分别带动两排从动曲拐托辊(每排5个)同时升降。机构中的78个摩擦副,原设计采用一套低压(10MPa)的双线干油集中润滑系统。该系统1988年正式投产以来,暴露出了严重的缺陷,根本不能满足每个润滑点的润滑要求,主要问题有以下几点:   1.系统压力低,管路、弯头、接头等压力损失后,使润滑脂不能到达最远的润滑点(约45m)。   2.不能实现自动换向。原系统虽然设计了操纵阀行程开关(安装在最远点),当两路压差达2MPa时,发出信号,延时30min后,电磁换向阀换向。但因润滑脂不能到达最远点,因此,自动换向系统形同虚设。   3.润滑脂在管道内滞留周期长。为了减少管路的压力损失,原系统采用了较大管径的无缝钢管(主管路φ28mm、支管路φ18mm或φ14mm),因此,管路中的贮存润滑脂过多,在管道内滞留周期无形中延长。   鉴于上述问题的存在,在实际生产中,不得不采取手动换向加油或人工定期加油。即便如此,步进机构的润滑也经常不能满足,致使铜瓦和轴严重磨损,多次被迫停产更换铜瓦和轴,造成很大损失。   二、改进措施   针对该系统存在的问题,自1996年初开始,我们同国内有关生产高压干油润滑系统的厂家联系,研究制定了改造方案,并于同年9月完成,投入使用,效果满意。   1.在新系统的设计过程中,我们首先根据现场实际,考虑到管线总长和直通、三通、弯头过多以及各润滑点的负荷(步进梁自重170t,最大载坯重150t,升降缸在满载时最大拉力1120kN)问题,经计算,选用了两套40MPa高压干油集中润滑系统。   2.由于主动曲拐和第一从动曲拐负荷最大,因此,我们将1#润滑系统设计为只承担平移油缸、两个升降油缸、主动曲拐和第一从动曲拐共30个润滑点的润滑;2#润滑系统设计为承担后四个从动曲拐共48个润滑点的润滑。改进后润滑原理图见图1。

步进式加热炉、双线、干油集中润滑系统、润滑点、曲拐、升降机构、润滑脂、润滑系统设计、自动换向、管路的压力损失、托辊、步进机构、升降缸、干油润滑系统、步进梁、高速线材厂、电磁换向阀、周期、油缸

TH117

2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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