10.3969/j.issn.1002-106X.2008.05.004
塔河重质常压渣油延迟焦化工艺的优化
利用国内延迟焦化技术最新研究成果,对塔河超重焦化原料裂解特性及结焦倾向进行了实验室评价,得到了结焦因子、产品分布随循环比的变化规律.利用过程模拟技术,对焦化炉管内外传热及反应过程进行了模拟,得到了在役焦化炉出口管内介质裂解深度、管内介质最大表观流速、管内最高油膜温度及生焦反应所需的焦化炉给热量等关键工艺参数,并与同类装置进行了对比.在对原料特性、装置结构特点及现场操作状况进行详细研究的基础上,对装置进行了针对性改造,对可调工艺参数如循环比、焦化炉出口温度及注气量提出了优化设计方案,其中循环比由设计值的1.00下调到0.65.装置经改造及降低循环比后,装置燃料消耗、焦炭产率均低于原设计:单位能耗比改造前下降了167~209 MJ/t,焦炭产率比改造前下降了1.7~1.8个百分点,装置运行周期达到1 a以上,年经济效益在3 000 ×104 RMB¥以上.
延迟焦化、塔河原油、常压渣油、焦化原料评价、循环比、焦化炉出口温度、焦炭产率、能耗
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TE9;TE6
2008-07-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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