10.3969/j.issn.1000-6826.2012.01.013
轴承钢碳化物液析缺陷的控制工艺探讨
轴承钢碳化物液析是钢液结晶过程中液相中碳及铬富集而导致碳成分严重偏析,且在枝晶间形成粗大的和难以消除的一次碳化物.在加热过程中,受工艺时间、温度和加热炉温度场不均匀等不合理的生产安排影响,导致碳化物扩散效果不良而产生碳化物液析缺陷.通过采取控制加热温度,控制坯料装、出炉速度,控制稳定炉况,采用热送热装工艺等工艺措施,有效预防和控制了轴承钢碳化物液析缺陷的产生.近年来,本钢特钢厂轴承钢的生产逐渐从模铸锭为主转向连铸坯为主的生产模式,且产量逐渐增加.受轴承钢工艺加热能力和加热炉频繁启动的影响,2010年1月以来,在连铸坯的生产、检验过程中,断续出现了碳化物液析的检验缺陷,对轴承钢的生产质量产生了影响.为此,本钢特钢厂加热车间为控制该类缺陷进行了理论探讨和研究,并在增加产量的实践中进行了有益的尝试和试验,稳定了轴承钢的质量,保证了用户的要求.
轴承钢、碳化物液析、缺陷、预防和控制、工艺探讨、Bearing Steel、Techniques、生产模式、加热温度、热送热装工艺、连铸坯、加热炉、一次碳化物、质量产生、稳定炉况、生产安排、频繁启动、理论探讨、扩散效果、结晶过程
TG1;TF7
2012-04-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
45,49