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首钢球团厂截窑改造效果显著

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首钢球团厂采用“链篦机-回转窑-环冷机”国际先进技术实施球团截窑改造,取得显著效果。投产25天便达到日产氧化球3315 t的水平,超过了3226 t的设计能力。  针对我国酸性球团矿不足的现状,首钢球团厂投资2850万元进行技术改造,用强力混合机取代圆筒混合机,均匀混料,大大改善了生球质量。链篦机由52 m缩短到46 m,改善了链节结构,侧板由134 mm加高到170 mm,增加了布料厚度,提高了透气性和设备作业效率。回转窑体由74 m缩短到35 m,倾角由2%提高到4.5%,生球焙烧时间缩短了 3/4。用环冷机的直接冷却取代冷取筒的间接冷却,不仅使终端产品的冷却速度和效果大幅度提高,而且使余热得到充分回收利用。先进的密封技术和环保设施的引入,创造了良好的作业环境和生态效益。球团生产工艺的6大系统,170个点位的现场信号,通过检测仪表的实时采集,输入3个PLC可编程控制子站,进行信息处理,一方面将信号传给工业控制微机进行信号显示;另一方面经过DP总线把各种工艺参数传给(主控室)PLC可编程控制总站,经过系统软件,对链篦机、回转窑、环冷机等主体设备实施监视和自动控制。再经过主控室的工业控制微机,把信号传给二级服务器,与厂计算机管理系统对接,形成了履盖全厂的计算机管理网络,达到了国内自动化控制第一流的技术等级。  (刘 春)

首钢、球团厂、可编程控制、链篦机、回转窑、环冷机、信号、控制微机、主控室、缩短、计算机、机管理、国际先进技术、自动化控制、圆筒混合机、酸性球团矿、强力混合机、作业效率、作业环境、自动控制

TF0;TF5

2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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