10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2021.03.045
基于A*算法的油气安全智能巡检机器人设计
石油化工车间风险高且工作人员活动空间狭窄,大型巡检设备无法进入场地;设计开发一款智能巡检机器人代替工作人员对危险环境进行巡检,与原有的固定位置传感器相配合,以降低事故发生率,保证生产安全;该巡检机器人以DSP为核心控制器,利用A*算法规划巡检路径;通过旋转编码器与MPU6050配合智能算法实现自动循迹;搭载各类环境传感器,实时监测车间环境;使用C++Builder设计人机交互界面;利用WiFi模块实现机器人与上位机的数据实时互传;测试结果表明,可以实现对机器人速度和位置的精确控制,并能准确、实时地显示甲烷、一氧化碳等危险气体浓度变化,对危险提前预警,提醒工作人员处理.
智能巡检、A*算法、DSP、无线通讯、人机交互
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TP242(自动化技术及设备)
国家重点研发计划课题2016YFC0802305
2021-04-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
230-233,251