10.13477/j.cnki.aeroengine.2019.06.003
航空发动机进发匹配优化研究
为降低进气压力畸变对发动机的需用稳定裕度需求,分别从发动机和进气道2个方面开展优化匹配研究.在发动机方面,通过降低转速的方式来降低进气畸变,评估结果表明:采用该方案对发动机剩余裕度增大效果不明显.在进气道方面,局部优化进气道防护网结构,经过进发联合试验验证表明:采用该措施可降低进气压力畸变相对量20.4%~32.6%.经过发动机逼喘试验验证,畸变改善效果显著,大大降低了发动机喘振概率,可在现役飞机进气道上推广使用.
进发匹配、进发联合试验、需用稳定裕度、畸变、逼喘、进气道、航空发动机
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V235.1(航空发动机(推进系统))
航空动力基础研究项目资助
2019-12-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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