10.3969/j.issn.1002-1183.2001.02.024
结晶器液面计的研制
@@对结晶器钢水液面进行自动控制,是连铸生产的关键技术之一,它对于保证连铸机的安全生产,降低工人劳动强度,提高生产效率,提高铸坯质量与产量,减少溢钢和漏钢事故,提高炼钢的管理水平都非常重要。生产过程中,为了保证液面波动近于稳定,在没有液面自动控制的情况下,浇铸操作者必须时刻注视液面的变化,由于精神高度紧张,保护渣厚薄不均,常常给人工操作带来很多麻烦,给控制精度带来很大影响,通常人工控制液面其波动范围在± 30mm内。过去,三炼钢厂1#、2#连铸机引进了日本NKK公司4套结晶器液面控制系统。
1 课题提出
三炼钢厂2#连铸机结晶器液面测量系统,原来采用日本NKK产品,1996年10月投入现场使用,一年后,在一次事故中,不慎将二台结晶器液面计损坏,二炼钢为了提高连铸板坯质量,也急需实现结晶器液面自动控制。如果用进口设备费用很高,供货周期长,提供备品备件问题难。同时,国外厂商不提供其核心技术,使设备无法进行完善的修理、维护。因此,集团公司技术部将研制结晶器液面列入1998年三大科研攻关项目之一,我公司经过调研分析,决定依靠自己的力量,自行研制,创新解决,这类费用高,技术含量高的设备难题。并将此课题交给我们课题小组。
结晶器液面、液面计、液面自动控制、连铸机、炼钢厂、技术、设备、课题小组、铸坯质量、液面波动、现场使用、漏钢事故、生产效率、生产过程、日本、人工控制、人工操作、连铸生产、劳动强度、控制系统
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TB938-1(计量学)
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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