10.16181/j.cnki.fzyqc.2020.04.011
深层砂砾岩油藏注CO2相态变化与吞吐参数优化
WQN深层砂砾岩油藏存在自然产能低,压裂后稳产期短且产量递减快,注水开发效果差,地层能量亏空大,采出程度低等问题,目前油井多处于低速低效衰竭式开采甚至关停状态.开展了CO2驱室内实验研究和可行性分析.研究表明:注入CO2后能起到增溶膨胀,降黏改善流度比,补充返排所需能量等作用.运用CMG数值模拟技术对注入量、注入速度、焖井时间、返排速度、第二轮注气时机、吞吐周期等工艺参数进行优化.经矿场初步试验,W31井CO2注入量800 t,目前累计增油629.1 t,换油率已达0.79,初步取得了增油效果,为有效挖掘深层砂砾岩油藏剩余油提供了技术支持.
深层砂砾岩油藏、相态变化、CO2吞吐、增产机理、参数优化
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TE357.4(油气田开发与开采)
2021-03-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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