10.13330/j.issn.1000-3940.2020.03.001
盒形锁具外壳模锻缺陷分析及模具优化
针对智能锁具外壳模锻过程中出现的开裂问题,通过数值模拟分析了模锻过程中金属的流动规律,发现凸台处的开裂原因在于金属流入凸台型腔时,凸台心部金属流动速度快,凸台四周金属则因模具摩擦流动速度慢,从而在该处形成了挤压缩孔,并进一步发展成为向板厚方向深入的折叠,该折叠经模具压平后出现在锻件表面,其形状类似裂纹.在此基础上,提出了在凸台处冲孔和增大凸台斜度两种改进方法,来增大凸台处的充填阻力和减小凸台心部金属的流动速度.数值模拟结果表明,这两种方法都能有效避免缩孔、折叠和裂纹的产生,出于简化模具考虑,采用增大凸台斜度的改进方法.实际盒形锻件完好、无折叠缺陷.
盒形锻件、模锻、折叠、缩孔、裂纹
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TG316.3(金属压力加工)
2020-04-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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